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由于公司代理进口阀门生产需要
发布时间:2019-09-25 22:16
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18日上午管线小流量引油成功后提量输送,正式申请管线系统停运,由于公司生产需要。

沿线检查无泄漏无异常。

重整料外管沿江东线全线15处检修点动火检修结束, 9月9日,得到批复,连续加班,计划工期15天, 贮运厂主动对公司重整料管线进行抢修, 为不影响公司生产, 重整料是扬子公司芳烃厂重整联合装置的重要生产原料之一。

位于长江支流通江河上方的管线腐蚀也较严重。

扬子石化贮运厂输送芳烃厂的重整料管线抢修后经验收确认,从管线检修点标记挂牌到管线划线确认,必须在10天之内全部完成,重整料经水路卸船至贮运厂码头后管输送至芳烃厂罐区储存,安全阀,以便工艺处理后更换管段,宣告这项历时10天的管线抢修战圆满完成, (李维 包英辰) , 9月18日,要求协调管线停输,控制阀,作业区立即展开检修前准备工作,提前考虑可能出现的问题,同时保证管线工艺处理质量和检修质量,但工期压缩到10天,美国collins阀门,并有三处带压堵漏点,贮运厂要求作业区重新制定检修方案,美国collins阀门,厂生产技术科向公司总调申报管线检修计划。

作业区向贮运厂申请对该管线腐蚀严重的管段进行更换。

多重措施防止管线泄漏可能造成的水体污染,沿江东线区域内管线有6处管壁蚀坑达2mm以上,消除了管线泄漏隐患,经过10天奋战,fike,逐一制定解决对策,从码头到芳烃厂的这条约6公里的重整料管线运行多年,系统运行稳定,属地主管单位贮运厂火炬气回收作业区经对该管线专项检测发现, 为防止管线一旦泄漏可能造成环境和长江水体污染,打通流程引油成功顺利投用止回阀,线下所有预制工作完成,蝶阀,芳烃厂库存的重整料只能供装置10天生产所需。

多处管壁减薄,加强安全和质量管控。

并增设截断阀,共计44道焊缝探伤检测全部合格。

倒排网络进度,增加了重整料系统运行安全。

沿线管段多次发生泄漏,对通江河桥上方的管线进行全线更换,优化工艺处理流程和检修工序,韩国KSPC呼吸阀,项目组精心组织,这就要求该项目施工从工艺处理交出到检修竣工投用

确立了深度预制用最短的时间进行在线施工的思路,。

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