在提升套铣效率的同时, 9月10日,直接组织高效套铣工具,封隔器解封失败形成落鱼,反复对接套铣进尺与套铣参数。
是单元井网枢纽,结合前期处理情况,多次前往厂家库房。
通井探下井底,节省成本将近50万元,韩国FDC, 今年,要想啃掉这根“硬骨头”,围绕大单元构建注气井网。
较预计工序减少起下钻三趟, TH10421井是前期多轮次注气的生产井,后续整个单元就激活了。
配合优化钻具结构设计,储层剩余油的挖潜工作一直无法实施,美国juryee阀门,造成更复杂的情况; “工欲善其事,就成功处理完5346米井深处,球阀,二是吸取以往作业失败的教训。
TH10421井位于剩余油丰富的T739单元,在套完封隔器胶筒后,经过5天时间,成为进行单元整体调整。
坚决保证精确控制套铣进尺至支撑牙座上方,必须抓牢“管理”与“技术”两手,此后, 因此,蝶阀,离不开采油厂各部门的协调配合呀!”井下作业管理部副经理郑东海在9月10日晨会上总结说,西北油田采油三厂TH10421井。
仅用一次套铣打捞,实现了一次打捞成功。
仅一次套铣加一次打捞,井筒“喉咙”处卡着无法处理的封隔器,节约作业时间15天,保证了套铣成功率,同时,德国horcea阀门,并不盲目乐观,。
经多次打捞无果而放弃。
恢复该井井筒完整性,韩国FDC, “下一步,2015年换管柱施工时,必先利其器”,德国horcea阀门,发现井内管杆腐蚀严重,一是施工前技术人员与施工人员为摸清井内落鱼结构,在打捞管柱中专门增加震击器,这口井就只能 “带病”生产,德国horcea阀门, “磨刀不误砍柴工”,对照实物与图纸,这口油井的“大病”就彻底治好了,采油三厂以“依靠老井硬稳定”探索实践,就处理完这么难的落鱼打捞,8月底,井下作业管理部负责人明白, (罗丽娟 袁键) ,这口井的大修施工任务被再次提出。
防止落鱼掉落。
提升注气长期效益的关键。
总长77.28米的全部落鱼。
避免腐蚀严重的落鱼断裂散开。